一、工藝原理
泡泡紗花布上的異形泡泡的形成利用了棉纖維遇濃堿膨化,發生收縮的特性, 以及防堿樹脂鼠有防水性而不吸堿的原理。織物在印花后浸軋濃堿,末印上防堿樹脂的棉纖維遇堿發生膨化收縮, 致使印有防堿樹脂的花紋處, 纖維受鄰近堿纖維紊膨化收縮作用而擠壓卷縮成泡泡花。
二、圖案設計
“異形”泡泡紗泡泡部分要獲得豐滿挺括的泡型,首先應開始從圖案設計考慮到下列要點:
1.套色要少,適宜1~4套色。
2. “異形” 泡泡的花型以中、小塊面為主, 以太于2cm。的條狀小花型為輔的布局為好。要求起泡的面積布局均勻, 并且不超過布面的二分之一。同時不宜設計過太或過小的塊面, 過細的點線和相互壓印的圖案。
3.設計與“異形” 泡泡相結合的花型, 適宜用勾線、小塊面 散花等圖案, 這樣印涂料后不影響泡泡效果和成品手盛。
三、坯布選擇
為了能獲得手感柔軟、穿著舒適、有一種“紗” 的感覺, “異形” 泡泡紗的織物宜采用較細支數和稀薄的織物,如常用的30367269細布、3030 6868細布等。
四、對半制品的要求
工藝流程擺縫一燒毛一退漿一煮練一氯漂一酸洗一開軋烘一絲光
1燒毛
“異形” 泡泡紗的燒毛同其他棉織物一樣, 即擊除布面一些茸毛, 使織物成泡后的凹凸表面光潔美觀, 同時應滿足印花工藝生產的需要。
工藝條件燒毛次數:二正二反
車速:1OOm/min
燒毛光潔度; 4級以上
2. 讒、煮,漂
“異形” 泡泡紗的起泡效果與防水樹脂和堿的滲透有密切的關系。影響織物滲透的因素主要是坯布上的漿料和蠟質, 為了能去除織物上的漿科和油脂蠟質,提高滲透效罘,必須抓好退,煮、漂。要求退漿,煮練均勻、自度潔白、毛效在1 0C 3~1以上。為了達到以上要求,燒毛以后經10~1 5g/l燒堿平幅、繩狀浸軋,進入退漿池堆置4~6小時,再從退漿池拉出,浸軋10~1 5g/l燒堿分別在兩只102~]05。C、0.5MPa的J型汽蒸箱各汽蒸1小時。汽蒸后進行水洗、2~2.5g/1次氯酸鈉漂白, 然后ffj 4~ 6 g/1硫酸脫氯、水洗,堿中和、開軋烘等處理。
3. 絲光
“異形” 泡泡紗前處理過程的最后一個環節是絲光, 絲光效果的好壞不但影響印花效果,而且直接影響“異形” 泡泡紗的成品手感和剛度。“異形” 泡泡紗的絲光工藝同其他棉織物一樣, 要求“濃、足、凈” , 即軋槽堿濃度要濃、布鋏伸幅要足、半制品去堿要凈。
五、印 花
花一焙烘
1. 花筒準備
(1) “異形” 泡泡紗花筒雕刻需做擴率, 與一般花布需做縮率不同, 其他照常規雕刻方法。
(2) “異形” 泡泡紗的樹脂花筒質量的好壞,對印制效果和防堿效果是至關重要的。鍍鉻前處理要好, 鍍鉻拋光光潔度要高, 時問要長, 以耐刮刀刮鏟。鍍鉻后應無砂眼,無絲線、亮度高,腐蝕深度要比一般印純棉花布時深, 深度為20~22絲。
2. 調漿
(1)制糊
我們對原糊經過多次篩選試驗, 用煮糊能獲得較為理想的效果,在色漿中與乳化糊A配臺使用,對色泡泡的效果也比較理想。
(2)防水劑
“異形”泡泡紗產品優劣的關鍵是防水劑的質量和性能, 目前應用的PhobotexFTC在防堿效果、手感等方面均有較好的效果。用量以50g/l時,防堿效果最佳。
(3)色漿調制
防水樹脂Ph。botex FTC必須用95。C以上熱水完全溶解, 并快速攪拌至無顆粒狀方能加冰醋酸使其完全乳化均勻。然后趁熱在快速攪拌下加入漿中, 并在繼續攪拌下加入冰塊,使溫度降至室溫,堆后加入溶解好的硫酸鉛即可。做駱堿樹脂色漿時把涂料、粘合劑,交聯劑逐項加入防堿樹脂漿中, 然后照上法加入硫酸鋁。
防堿樹脂漿赴方(g/1)及調漿程序如下。
3印 制
花筒排列 1#防堿樹脂白漿;2#防堿樹脂色漿;3#光輥沖水;4#印花色漿。“異形”泡泡紗在印制過程中除堅持四平操作以外,要認真打好車頭樣;并注意檢查未印樹脂部分能迅速浸濕 印樹脂部分以不露底無浸濕現象為正常。
4. 焙烘
防堿樹脂一經印上織物以后,為了使防堿樹脂起良好的防堿作用以利起泡, 除考慮所用防堿樹脂的防堿性能、賦予織物一定的樹脂量外,還需考慮防堿樹脂的克鞋結艇的問題。故在防堿樹脂印制后必須在160度下焙烘2分鐘才能增加防堿樹脂交聯的堅韌性。
六、起泡工藝
1. 工藝流程
印花半制品一上漿一軋堿 堆置一松式水洗去堿-烘干
2.影響起泡和泡泡效果的主要因素
影響泡泡紗質量的主要因素有;上漿柏濃度、軋堿溫度、軋堿濃度、堆置時間等。我們對這些主要影響因索作簡要的討論如下:
(i)上漿濃度曲影響
上漿可以提蕊成品納剛魔和泡泡的挺括度, 但采用不同上漿的濃度,成品手感和剛度也有所不同。通過試驗, 阻淀粉8~30g/1時效果較理想。
(2)軋堿濃度的影響
影響“異形” 泡泡質量的因素很多, 其中以堿濃為最根本原因, 因為只有當堿溶液達到某一臨界值以后, 才能既使防堿樹脂 :受破壞而起防堿作用,又能引起沒有防堿樹脂部分怕棉纖維發生顯著不可逆的收縮,配合其他適當條件使織物強力不受影響而產生良好的泡泡效果。我們將印有防堿樹脂的棉織物在室溫下 同濃度婚燒堿溶液中進行浸
軋堆2分鐘再水洗、烘干處理的小樣試驗其結果如圖1所示
從試驗結果可以看出, 當NaoH溶赦濃皮為330~450g/l時, 泡泡紗的凹凸度達到0.23~0.2 8cm超過470g/l, 由于防堿樹酯受到堿的破壞, 泡泡凹凸度明顯下降,并且濃度過商柿紓維強力也受影響。
(2)軋堿溫度的影響
堿波溫度的離低對泡泡效果也行一定的影響。一般說,提高堿波輯譴有減小棉纖維收縮的俺用,從而引起泡泡效果韻凹凸度降低。但生產實踐中一搬不采用過低的堿液溫度, 因溫度過低堿液粘度增大,往往會使堿液難以滲透到紗線內部。從印有防堿樹脂的織物在各種礎液濃度、溫度進行浸軋堆置(2分鐘)的試驗結果(圖2)中看出, 2O~4O度時效果較好。
(4)軋堿后堆置時間的影響
軋堿后堆鐙時間過控,燒堿譽能均勻地透入織物紗線纖維內部, 從而不利于纖維收縮而影響起泡效果; 時間過長, 防水樹始受到破壞, 影響起泡。織物在400g/lI堿液下, 于室溫中進行浸軋, 其不同時間堆置的試驗結果如圖3。
從圖3可以看出, 耐問達到1分鐘就能得到較好時效果, 超過4分鐘 后由于防水樹酯受到破壞,泡泡n勺凹凸度有所降低。
(5)起泡工藝條件優化選擇在以上試驗結果的基礎上,我們進行了生產的工藝條件優化選擇,見表1、2
結論:小粉用量在10g/l、軋堿濃度為4oog/l、軋堿溫度30度 、堆置時問2分鐘,生產出的產品手感柔軟、泡泡豐滿挺括、總體效糶好。
表2 試驗結果分析
3. 水洗、烘干水洗去堿和烘燥要避免張力過火, 以免影響泡泡效果使纖維發生絲光作用而不起泡:經噴淋洗去堿后落布 PH值在以8左右為宜。
來源 范漢明 翁健
該文章暫時沒有評論!
最新技術文章
點擊排行