【集萃網觀察】紡織、印染工業對水的需求量很大,被人們稱之為用水大戶、排水大戶,并且工藝過程中產生的染色廢水比較難處理。因而,在許多地方,紡織印染工業的發展受到限制。膜分離技術是當代新型高效分離技術、具有高效、節能、過程易控制、操作方便、易與其他技術集成等優點。本項目通過大量的中試工作,成功地開發應用于工業化生產的印染廢水膜處理回用技術。
1 印染廢水膜處理試驗 1.1 實際印染廢水膜處理中試試驗
實驗目的:采用印染過程排放的實際生產廢水檢測膜的性能。在企業現場安裝一套中試設備,其中由閥、預過濾器和料罐組成的收集系統用于收集實際印染過程排放的廢水。中試設備中使用的膜膜芯與卷式膜組件中所用的相同。
試驗主要考查:一是如何選用合適的膜有效截留印染廢水中的染料、纖維和其他污染物,使膜透析液達到印染工藝用水要求:二是膜系統經長時間運行后膜通量的恢復;三是膜系統的集成、投資與運行成本控制。
1.2 試驗水樣
試驗水樣取自華懋織造染整有限公司。廢水主要污染物如表1所示:
1.3 試驗流程
膜組件過濾流程原理如下所示:
料罐中的料液經泵進入膜組件,料液中污染物質被膜截留,稱為濃縮液(或回流液)返回料罐,沒有被膜截留的物質和水透出,成為透析液。隨著濃縮液的不斷循環,水份和不被截留的物質逐漸透析,濃縮液最終越來越濃,達到設計的濃縮倍數后,整個膜過濾過程就完成了。膜對被截留物質的截留過程是以截留率的概念進行的。在連續式設計中,是沒有回流液的,濃縮液直接排出。
2 試驗結果與討論
2.1 試驗結果
2.1.1 納濾膜與反滲透膜通量試驗
第一次試驗用LCI膜,共取具有代表性的7批原樣(見圖1),第二次試驗(見圖2)用LC7450膜進行中試(一級、二級一同比較)。試驗表明膜通量穩定性好。
2.1.2 膜截留率試驗 在LCI膜一級納濾中,COD的平均截留率與濃縮倍數相關,濃縮倍數越高其平均截留率越低,但截留率不低于85%,濃縮倍數在22.5倍時,COD的平均截留率為94%以上(見圖3)。